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氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)

時間:2025-07-09 16:31:37 詩琳 工作總結(jié) 我要投稿
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氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)

  難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,這段時間里,相信大家面臨著許多挑戰(zhàn),也收獲了許多成長,好好寫寫工作總結(jié),吸取經(jīng)驗教訓,指導(dǎo)將來的工作吧。那么你有了解過工作總結(jié)嗎?下面是小編為大家收集的氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié)

  氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié) 1

  本年度圍繞氨合成系統(tǒng)穩(wěn)定運行與能效提升開展工作,累計參與系統(tǒng)滿負荷運行 320 天,負荷率達 98.7%,較去年提升 2.3 個百分點,各項工藝指標均控制在最優(yōu)區(qū)間。

  在生產(chǎn)工藝優(yōu)化方面,重點針對合成塔入口氣成分進行調(diào)控。通過調(diào)整新鮮氣中 H/N比例至 2.8-3.0,配合循環(huán)氣中惰性氣體含量控制在 12% 以下,使合成塔催化劑活性保持穩(wěn)定,氨凈值提升 0.5 個百分點。同時,優(yōu)化水冷器換熱流程,將出口氣體溫度從 45℃降至 40℃,氨分離效率提高 3%,年減少氨損失約 8 噸。

  設(shè)備管理上,完成合成塔內(nèi)件檢查與催化劑活化再生工作。通過采用 “階梯式升溫還原法”,催化劑還原度達 96%,活性恢復(fù)至新劑水平的 98%。針對循環(huán)機振動超標問題,更換進口軸承并調(diào)整平衡塊,振動值從 0.15mm 降至 0.08mm,達到設(shè)備運行標準,延長機組運行周期至 180 天。

  技術(shù)攻關(guān)方面,解決了合成系統(tǒng)壓力波動難題。通過加裝壓力聯(lián)鎖控制系統(tǒng),當系統(tǒng)壓力超 15MPa 時自動開啟放空閥調(diào)節(jié),配合弛放氣回收裝置,既保證了系統(tǒng)安全,又將弛放氣回收率從 75% 提升至 90%,年回收有效氣體約 50 萬 Nm。

  存在不足:冬季低溫時段,氨冷器換熱效率下降明顯,導(dǎo)致氨分離效果波動。下一步計劃對氨冷器進行技改,增加在線清洗裝置,確保換熱效率穩(wěn)定。同時,擬開展催化劑低溫活性研究,探索降低合成反應(yīng)溫度的可行性,進一步降低能耗。

  氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié) 2

  本階段聚焦氨合成裝置的技術(shù)改進與隱患治理,累計完成技術(shù)改造 3 項,解決重大工藝問題 4 起,系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行 280 天,噸氨綜合能耗降至 1350kWh,較行業(yè)平均水平低 30kWh,達到國內(nèi)先進水平。

  在催化劑管理方面,建立全生命周期跟蹤體系。通過實時監(jiān)測催化劑床層溫度分布,繪制溫度梯度曲線,及時發(fā)現(xiàn)邊緣氣流偏流問題,采取調(diào)整入口分布器角度的'措施,使床層溫差控制在 5℃以內(nèi),延長催化劑使用壽命至 3 年以上。針對催化劑中毒問題,優(yōu)化原料氣凈化工藝,將總硫含量控制在 0.1ppm 以下,避免了催化劑活性衰減。

  工藝指標優(yōu)化上,實施 “低壓合成” 技術(shù)探索。在保證氨凈值的前提下,將系統(tǒng)操作壓力從 18MPa 降至 16MPa,單套裝置年節(jié)電約 12 萬度。同時,優(yōu)化氨冷凍系統(tǒng),采用 “級間蒸發(fā)” 技術(shù),將冷凍功耗降低 8%,并通過熱量回收裝置,將合成塔出口氣余熱用于預(yù)熱鍋爐給水,年回收熱量折合標準煤約 200 噸。

  設(shè)備技改方面,完成合成氣壓縮機升級改造。更換高效葉輪并優(yōu)化級間密封,使壓縮機打氣量提升 10%,軸功率下降 5%。針對氨分離器內(nèi)件腐蝕問題,采用 316L 不銹鋼材質(zhì)更換,使用壽命從 1 年延長至 3 年,減少非計劃停車 2 次。

  技術(shù)創(chuàng)新成果:參與研發(fā)的 “氨合成系統(tǒng)智能調(diào)控平臺” 投入使用,通過 AI 算法實時優(yōu)化工藝參數(shù),使系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)響應(yīng)時間從 30 秒縮短至 10 秒,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性提升 15%。該平臺已申請國家實用新型專利 1 項。

  現(xiàn)存問題:系統(tǒng)在高負荷下,循環(huán)氣壓縮機出口溫度偏高,影響機組安全運行。下一步計劃新增一臺冷卻器,降低出口氣體溫度至設(shè)計值。同時,計劃開展新型合成催化劑的工業(yè)應(yīng)用試驗,目標將氨合成反應(yīng)轉(zhuǎn)化率再提升 2 個百分點,持續(xù)降低生產(chǎn)成本。

  氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié) 3

  本季度聚焦氨合成系統(tǒng)的長周期運行與節(jié)能改造,累計實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn) 92 天,無非計劃停車,噸氨蒸汽消耗降至 0.8 噸,較上季度降低 0.12 噸,創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。

  在工藝調(diào)控方面,重點優(yōu)化了合成塔熱點溫度控制。通過建立 “三參數(shù)聯(lián)動調(diào)節(jié)模型”(進口氨含量、循環(huán)量、惰性氣體濃度),將熱點溫度波動范圍控制在 ±2℃以內(nèi),催化劑活性穩(wěn)定性提升 12%。針對夏季高溫導(dǎo)致的循環(huán)水溫度升高問題,啟用涼水塔變頻改造方案,使循環(huán)水溫度從 32℃降至 28℃,合成塔出口氨濃度提高 0.8 個百分點。

  設(shè)備維護上,完成了氨合成回路壓力管道全面檢測。采用渦流探傷技術(shù)排查出 3 處應(yīng)力腐蝕裂紋,及時更換管道并調(diào)整支架間距,消除了重大安全隱患。對往復(fù)式壓縮機實施 “氣閥升級” 改造,更換新型網(wǎng)狀閥片后,排氣量提升 8%,缸體溫度降低 15℃,檢修周期從 3 個月延長至 6 個月。

  技術(shù)創(chuàng)新方面,應(yīng)用 “弛放氣膜分離回收技術(shù)” 替代傳統(tǒng)變壓吸附工藝。通過中空纖維膜組件對弛放氣進行提氫,氫氣回收率從 85% 提升至 97%,每月可多回收純氫 1.2 萬 Nm,折合節(jié)約原料天然氣 2.3 萬立方米。該技術(shù)已通過公司技術(shù)評審,計劃下季度在第二套合成裝置推廣。

  現(xiàn)存問題:低負荷運行時,合成塔徑向溫差增大至 8℃,影響催化劑均勻老化。下一步將開發(fā) “低負荷氣流分布優(yōu)化器”,通過調(diào)整內(nèi)部導(dǎo)流板角度平衡氣流,目標將溫差控制在 5℃以內(nèi)。同時,計劃引入在線激光氣體分析儀,實現(xiàn)合成氣成分實時監(jiān)測,進一步提升調(diào)控精度。

  氨合成專業(yè)技術(shù)工作總結(jié) 4

  本年度負責氨合成裝置的`技術(shù)管理工作,累計完成工藝參數(shù)優(yōu)化 16 項,設(shè)備技改 5 項,解決技術(shù)難題 7 起,系統(tǒng)運行效率提升 15%,年創(chuàng)直接經(jīng)濟效益約 86 萬元。

  催化劑應(yīng)用方面,主導(dǎo)了新型 FeO基催化劑的工業(yè)側(cè)線試驗。通過對比傳統(tǒng)催化劑,該型催化劑在 10-12MPa 低壓工況下氨凈值可達 14.5%,較傳統(tǒng)催化劑提高 2.3 個百分點。試驗期間,建立了 “催化劑活性衰減預(yù)警模型”,通過實時監(jiān)測床層阻力降與出口氨濃度變化,提前 15 天預(yù)測活性拐點,為更換催化劑提供了精準依據(jù)。

  節(jié)能改造上,實施合成余熱梯級利用項目。將合成塔出口氣(380℃)依次通過過熱器、省煤器、預(yù)熱器進行熱量回收,使蒸汽產(chǎn)量增加 2.5t/h,同時將鍋爐給水溫度從 20℃提升至 120℃,年節(jié)約標煤 3200 噸。此外,對循環(huán)機進行永磁電機改造,電機效率從 92% 提升至 96.5%,單臺年節(jié)電 18 萬度。

  工藝優(yōu)化方面,攻克了 “氨冷器結(jié)霜堵塞” 難題。通過在氨冷器殼程增設(shè) “熱氣反吹系統(tǒng)”,當換熱效率下降 10% 時自動通入少量合成氣進行融霜,每次反吹僅需 15 分鐘,可使換熱效率恢復(fù)至 95% 以上,避免了傳統(tǒng)停車熱洗造成的 4 小時減產(chǎn)損失。該方法實施后,月減少非計劃停車 2 次,多產(chǎn)氨約 500 噸。

  下一步計劃:針對合成系統(tǒng) “壓力能浪費” 問題,設(shè)計 “氨透平發(fā)電裝置”,利用合成塔出口氣與循環(huán)氣的壓差驅(qū)動透平發(fā)電,預(yù)計可回收功率 200kW,年發(fā)電量 160 萬度。同時,開展催化劑中毒快速恢復(fù)技術(shù)研究,目標將硫中毒后的催化劑活性恢復(fù)時間從 72 小時縮短至 48 小時。

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